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本文是一篇专业的社科论文,主要是对提高永3断块固井质量进行相关的介绍,详情请看下面的介绍。
永3断块为老区调整区块,是管理局重点产能建设项目。由于该断块为一多油层、中高渗透、常压低饱和、稀油的复杂断块油藏,使用常规水泥浆固井时层间窜槽严重,固井质量差,且水泥浆上返高度受限,上部套管腐蚀严重。
1 主要技术难点
(1)断层多、断块小、东西断层分带,南北断层分块。
整个断块存在断层30条,断距5-350m,断块数23个,断块面积0.06-0.5km2,断块多易造成固井施工漏失、窜槽情况出现。并且,Ⅲ类油藏油砂体多,含油井段从1930到2200米,跨度大,这些都为提高固井质量制造了困难。
(2)该区块为了保护套管,要求固井时水泥浆返至地面。
封固段较长(2000-2600米),造成环空液柱压力高,采用常规水泥浆体系固井时容易出现井漏,或上漏下窜的情况;长封固段还会造成水泥浆凝固过程中失重,导致下部高压层流体发生窜槽,影响固井质量。
(3)本区域井眼轨迹复杂。
本区域将实施绕锥多靶点水平井、跨层水平井等特殊工艺井,井眼轨迹复杂。井斜的加大和井眼轨迹的变化使得套管容易贴向井壁一边,导致套管居中度差,严重影响水泥浆的顶替效率。
(4)邻井生产对固井质量影响较大。
由于注水井不停注、生产井抽汲,造成地层流体压力总是动态变化,对井下干扰大,而且不好消除,对固井水泥浆凝固有较大的影响。该区块一部分井采取了分采分注、同井采注等工艺措施,对固井质量的要求进一步提高。
2 主要技术措施
(1)提前停注、停产、释放地层压力。
为提高固井质量,在二开之前与该井有关的所有注水井停注,在固井之前直到固井24小时之后停止相关层位的抽油井生产,消除动态油气水对水泥浆侯凝时的干扰,为水泥浆提供一个相对“安静”的侯凝环境。
(2)通过优选,采用“双凝、双密度”水泥浆体系。
“双凝、双密度”水泥浆体系就是把水泥浆分为上下两段。上部井段使用缓凝时间较长的低密度水泥浆体系,以降低环空液柱压力,防止压漏地层情况发生;下部井段使用缓凝时间相对较短的常规密度增韧膨胀水泥浆体系,以提高水泥浆自身的防漏性能,提高水泥石胶结强度和抗折强度,有效补偿水泥石的体积收缩,保证水泥石与地层的致密胶结,防止窜流发生,有利于提高固井质量。
上下两段水泥浆稠化时间相差1.5—2小时,水泥浆体系从井底自下而上凝结,当下部水泥在侯凝过程中发生失重现象时,上部水泥浆尚处在可流动状态,能够保持对下部水泥浆的有效压力,避免了因下部水泥浆失重造成的窜槽。
(3)在工艺技术方面,通过增加扶正器的入井数量,在主要油层加足套管扶正器(每根套管加一只),提高套管的居中度,提高水泥浆顶替效率。
(4)在主要油层段以上30-50米井段安放管外封隔器,阻断地层流体的上窜通道。
(5)下套管前必须通井,固井施工前调整好钻井液性能,在保证井下安全的情况下,尽量降低粘度和切力,并大排量洗井两周以上,井内无沉砂、井壁稳定、确保压稳油层。
(6)为平衡注水泥施工过程中的地层压力,部分井在固井之前先注入井内15-20m3密度高于钻井液密度0.20-0.25g/cm3的加重钻井液,实现“压稳”。
(7)保证固井施工的连续性,控制好施工参数,替泥浆排量尽量采用紊流顶替,以满足提高水泥浆顶替效率的需要。
(8)应用固井新技术,通过提前向泥浆中添加泥饼改性剂,固井时加入凝饼形成剂,实现二界面整体固化胶结,显着提高二界面固井质量。该区块共有5口井应用此项技术,一界面固井质量均为优质,二界面固井质量均为良好。
3 应用情况
在大量的资料研究、室内试验的基础上,该技术在实施以来永3断块应用该套固井施工方案进行现场施工共完成油层固井作业24口,固井施工顺利,合格率100%,优质率95.8%,固井质量比使用前有了显着的提高,使该区块的固井技术难题得到了很好的解决。
4 结论与建议
(1)“双凝、双密度”水泥浆体系可有效提高该区块固井质量,保护油层套管。
(2)泥饼转凝饼技术可有效提高二界面固井质量,建议推广应用。
(3)该综合技术找到了提高永3断块固井质量的一种方法,可推广应用于类似区块。
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