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循环水泵振动技术分析

1常规检修工艺概述

88LKXA-20型循环水泵解体检修主要分为拆卸、修理、组装3大步骤,在整个大修过程中又含有检查、测量、更换等工序。拆卸工作主要是对泵体进行解体,过程中记录部分修前数据,作为组装时的参考数据。如提升量、中心、支架与筒体间隙及相对位置(用塞尺测量)、电机支座水平度、电机气隙等。解体大致依次从拆卸泵与电机各连接件、靠背轮连接螺栓,记录泵提升量修前数据、拆卸电机与泵喇叭口支座螺栓、拆卸电机支座、拆卸填料函、拆卸泵导流体大端盖并吊出,然后依次拆出第4至第1根轴(从下往上数),中间包括拆卸内接管、轴之间套筒联轴器(共3个),拆卸轴承支架(共2个),拆卸导叶体及叶轮室,最后阶段拆卸水导轴承、轴套、叶轮等小部件。修理阶段则包含检查、测量、更换、修复等工作,由于宁电公司88LKXA-20型循环水泵常出现轴承支架变形、轴弯曲、内接管裂纹、法兰面变形等缺陷,特别是因海水腐蚀导致导叶体下轴承脱落、轴承连接螺栓处腐蚀脱落,需返厂进行技术修复。解体后对轴进行弯曲度检查,一般中间弯曲幅度不超过0.10mm,检查电机瓦块,测量轴承与轴套间隙,判断磨损量。测量支架椭圆度,判断变形情况,测量方法通过自制专用工具。测量套筒联轴器内径,并对高点、毛刺用锉刀进行修复。清理泵底座结合面,一般都存在不同程度腐蚀,也是造成泵体难以定中心的主要影响因素,目前只有通过下述介绍到的改进工艺来解决这一难题。对测量、检查到的超标配件,如水导轴承、轴套等一般进行更换处理。组装过程一般按照拆卸的相反顺序进行,但在组装过程中要控制许多节点质量,包括下面工艺改进中陈述到的在轴组装过程中依次进行盘车,消除卡涩现象。泵体组装时关键工序在于中心定位,定好位并且盘动第四根轴轻松时基本上达到质量要求。在组装套筒联轴器、叶轮、轴等部件时需要采取专门的工艺,并且需要起重工的配合,工艺的好差直接影响到组装的进度与质量。吊回导流片大端盖后,地面上的工作主要把好电机支座找水平工作关、泵与电机找中心关、电机找气隙关、瓦块调整间隙关,尽量控制数据在下限范围,如水平偏差允许0.05mm/m,尽量把数据控制在0.05mm/m以内,一般宁电循环水泵大修中控制在0.02~0.04mm/m。最大限度缩小整体误差,精细化作业,这样就能为泵运行振动值下降奠定重要基础。

2泵体定位技术创新

转子定位时,根据导流片中心定位。具体操作是:各支架包括导叶体的定位螺栓旋松,使轴系处于自由状态,然后人员进入循环水泵筒体内,扣上导流片及填料函。主要是依靠填料函来定内接管中心。扣上后,下面人员则把各支架包括导叶体定位螺栓旋紧固定,吊出导流片,则泵体处于中心位置。当遇到叶轮室与筒体结合面接触不平整时,则应查找原因,定位工序也要改变。具体方法是:按照检修工艺,泵体吊入筒体安装时,人员应爬入到最底部(吸入喇叭口),首先凸耳对准凹槽装入,且凸耳应贴紧泵转动方向,避免运行中泵体静止部分转动。待叶轮室落到位后,用300mm的塞尺测量四周间隙,应均匀,且间隙应为0.05mm塞不入为准,但大多数厂做不到这一点,如宁电循环水泵筒体长期浸泡在海水中,均产生不同程度腐蚀,造成结合面由面接触变成局部接触,塞尺测量间隙不准确,小则0.05mm,大到2.0mm。泵体中心也就得不到保障,增加了人工调整的难度。解决方法有2种:1)建议对叶轮室结合面筒体侧镶镀一圈316L不锈钢面,防止腐蚀。2)因底座腐蚀,采取以上提到的工艺操作比较困难,泵体不能自动归中,此时,则要人为对导叶体、第1节支架、第2节支架进行定位调整,用300mm塞尺塞支架四周至均匀。当支架没有调整余量时,可能发生变形椭圆或筒体变形、错位等,这时可把支架外圈车璇修整,具体操作是:制作专用工具固定于支架中心,专用工具设计一可360度旋转测量杆,在测量杆上装设百分表,四周盘一圈来判断是否变形,若变形则根据需要车璇,一般在2.0~3.0mm单侧间隙。

3各轴承中心产生不一致的因素分析

3.1轴承中心偏移

宁电600MW机组循环水泵共4根轴,5个水导轴承,分别安装在导叶体、支架和填料函。首先从配合间隙排查。因泵经过多次检修后,各部件愈发磨损,使得配合间隙过大。根据4A循环水泵大修实例,测量到轴承与轴承座配合间隙均偏大,标准为0.20~0.50mm总间隙,而实际达到了平均0.80mm,如此一来造成的后果是轴承中心容易偏斜,且容易松动,因只单单靠螺栓固定。就算导叶体与支架中心调得再好,5个轴承不在中心,形成“S”型,引起轴承摩擦轴,故造成轴在安装完后人工盘不动现象。处理方法:1)对不合格部件返厂处理;2)找好轴承的中心位置,然后紧死固定螺栓,并在螺栓上点焊,防止松动。

3.2内接管法兰面不平整

宁电循环水泵4根内接管中2根镶有轴承,长度4m左右。安装时,打紧螺栓后必须用塞尺检测四周,应以0.03mm塞不入为标准。若法兰变形,可能0.05mm甚至0.10mm都能塞进,且存在于局部,当排除非螺栓收紧秩序错误后,则应判断法兰变形。不能轻视,根据相似三角形定律,当法兰面出现张口A时,则X放大为AL/D,远大于A,因此X处法兰会发生偏移,对于泵体中心及轴承中心都存在较大影响。处理方法:必须消除法兰面张口和不平整,用锉刀修复,反复试装测量,直到达到标准要求。图1为内接管法兰变形引起X值放大示意图。

4提高电机支座水平度的对策

1)从找水平的工艺方法下手。以往惯例方法是用1根合格的水平仪架设在电机支座两端,把合像水平仪放在正中间位置,画好标记,测量完一个方向后180°调换水平仪再次测量。根据经验分析,以上方法存在2个弊端:①水平尺架设时是面接触,这就对于电机支座的面精确度要求极高,否则很容易产生测量误差,因为该面很难十分平整。②水平尺本身不一定是完全水平状态,有可能是机械扭损,也有厂采用工字钢或槽钢代替,精确度就更难以达到要求。为此,应作如下改进:①在水平尺的两端加装可调整螺杆,测量时用深度尺尽量把两端调整至一致高度,然后进行测量,这样就大大缩小了测量误差;②测量完一个方位后,水平仪不动,水平尺旋转180°,根据测量到的数据差值除以2,这样就避免了因水平尺误差造成的测量数据不真实现象。图2为现场测量电机支座水平度操作示意图。2)调整加装垫片时工艺要求。按标准加垫片数应≤3。测量水平不只是垂直4个点,尽量细分成8个点,使水平度更高。根据测量,一般倾斜状态是“对半式”,加装垫片时不单单只加测量点位置,尽量不点接触,可连续过渡。方法是先在倾斜点加装规定厚度垫片,然后两侧依次递减,形成面接触。预测时,采取对称紧8个螺栓或“隔1紧1”的方法,减少劳动力。为了保证一次性调整成功,根据倾斜状况得出的数据尽量靠上限加垫片,且适当放宽(凭借经验)。最终紧固全部螺栓后,垫片会稍许比预测时下降,造成数据比预测时偏大甚至超标,这就是靠上限且适当放宽的原理。按照标准水平偏差≤0.05mm/m要求,宁电循环水泵电机支座直径约3m,则最大为0.15mm,而根据经验判断,只有将水平值控制在≤0.02mm/m范围时,才能最大限度减小对泵振动的影响。因为误差积累,即便都在合格范围,但都在上限,最终泵运行性能下降。如宁电4A循环水泵2013年1月份大修时电机支座水平4个方向8个点中除了水流方向达到0.04mm/m,其他最大为0.02mm/m,最小为0.005mm/m,而泵运行中也反映出水流方向振动偏大。3)不找推力头水平。根据设备规范提示,电机推力头顶部平面与相关部件并非同一加工面,因此不能以推力头水平为基准。只要把电机支座找出水平位置,电机与泵也就处于水平连接。

5优化泵与电机找中心工序

1)工艺工序改进。首先为了除去“初找”中心这一步,在电机吊至支座准备就位时,留5mm左右间隙,把泵调整螺母旋至与电机靠背轮相距5mm间隙,然后在此基础上调整电机顶丝,使电机靠背轮用肉眼观察进入调整螺母止口,这样能大大缩减找中心工作。调整好后落下电机(注意最好使电机销子对准,否则无法转动电机)。改进前找中心工序是:紧固电机与支座螺栓,然后进行找中心工艺,圆周>0.05mm时不合格,松掉紧固螺栓,再次找中心……合格后,调整电机气隙,再调整瓦油隙,最后紧固各连接螺栓,包括靠背轮。弊端在于找中心这一步繁琐,增加劳动力,根据经验反馈,电机重量足够承受盘车时引起的位置变动力。找好中心后再调整气隙,会导致中心位置变化。根据数据分析,假设电机转子AC长3m,推力头位置径向调整ED0.01mm,推力头距瓦块位置AD0.1m,则下方靠背轮则变动BC=(ED×AC)/AD=0.3mm。图3为调整瓦块间隙时,推力头移动量与靠背轮之间的比例值关系示意图。原找中心工序及改进后找中心工序流程图分别见图4、图5。改进后,先是调整好电机气隙,然后进行找中心工艺,中心不合格时随时调整,不必紧固螺栓。调整好后,复测电机气隙,这一点很重要,不能忽略,因为很有可能在盘车过程中发生变化,另外在测量气隙之前在推力头与导瓦座上做上记号,测气隙时盘到这一记号,因电机转子与静子不完全对称,否则气隙极易发生变动。测量合格后,进行瓦块油隙调整,按标准0.08~0.12mm,用0.08mm塞尺调整。最后紧固所有连接螺栓。2)电机支座焊接挂耳对孔。此举是为了再次减少劳动力,优化作业程序。避免在空试运完电机后再次拆盖盘车,也使油容易弄脏。而通过用葫芦对称拉电机支座挂耳,钩子拉住靠背轮对称销,把千斤顶对称提起泵轴离电机靠背轮1cm处,然后调整调整螺母,定好泵提升量,对好孔,即可拉葫芦对孔,对好孔穿上螺栓后用千斤顶定死电机靠背轮,拧紧螺栓,即方便又简捷。

6其他基本工艺技术革新

1)定轴中心尽量不采用填料函中心,因它不一定标准圆,应用300mm塞尺选择0.10~0.30mm单片塞单边填料函下轴承与轴套间隙,测量对称4个点,均匀后则在2个方向分别用契形铁固定。2)加装盘根一般在找好中心后进行,防止因填料函不规则导致轴偏移,与泵轴不在一中心。另外部分厂在加装或更换盘根时,往往忽略了放水试验这一步,极易引起盘根过紧或过松现象,过紧在泵运行时发生烧毁,被迫急停;过松时引起漏水量过大,甚至连盘根压盖一起冲出,发生事故。因此加装完盘根后,必须打开盘根冷却水进口阀门,调整压盖螺栓松紧度,呈现有水微量溢流状态即可。3)出于安全考虑,尽量不选择在地面进行安装的工艺。除了前2根轴地面安装,吊至底部就位后,其它部件最好怕入底部安装,一是控制风险,如果用槽钢架在孔洞口安装,则全部重量由底部内接管法兰螺栓承担,一旦存在腐蚀,后果严重。二是在技术上略显大意,如整体放入,泵部件由于支架全部安装没有处在自由状态,有可能造成底部接触面不真实现象,而分节装入可以排除此现象,并能发现异常及时处理。还可装一节盘一节,避免整体盘时万一卡涩,无法排查出问题。4)轴套间隙大塞尺调整方法:对称塞同等间隙片,然后对称点焊(注意销子是否到位,一般厂家提供销子没有经过调整,过长导致整套不完全在接触面位置,使其与轴承偏离过大)。如直接装入轴套,不考虑过松,光靠止头螺栓无法达到长期定死,会发生松动甚至脱落,使泵振动。

7轴盘动灵活但中心偏移

1)原因:①法兰面不平整(前面已提到原因及处理方法)。②没有先大致以支架和到叶体四周间隙为标准找中心,而是直接使支架和导叶体处在自由状态,完全依靠填料函试装定位,这样定位若偏差大则无法实现,造成填料函装不进。③底部偏斜。叶轮室与底座接触面没有接触平整,导致整体歪斜。2)处理方法:①先根据支架和导叶体间隙找出初步归中位置,属于“初定位”,然后进行“细定位”,就是所谓的填料函试套,如果初定位这步已执行并调整合格,则填料函基本能装入。②来回多起几次转子及叶轮室,下部蹲人员测量底部接触面一圈止口是否匀称,偏差应≤0.03mm。③采用掉线方法判断轴系是否偏斜,偏斜则调整底部接触面或检查接触支架,是否挤到;另外考虑外筒体是否因螺栓松动而错位,也可能引起支架偏心。

8提升量调整的技术分析与改进

据宁德发电厂88LKXA-20型泵分析,该泵4根轴中有3个套筒联轴器,每个联轴器内有1个哈夫锁块,经验分析,每经历1次大修后,哈夫都要经过打磨除锈处理,而理论分析,金属表面腐蚀或结垢时产生化学反应,反应元素则为金属表面材料与氧的结合,产生氧化物,最终只会一步步损耗材料。若大修次数达到一定程度时,哈夫与轴卡扣之间的间隙随之逐步增大,当提升泵轴时,只有轴卡扣与哈夫接触到才能动作,而轴自由状态时是与下轴紧密靠拢的,之间的活动余量使上轴起吊一段行程前轴不会动。也就说明当3根轴连在一起时,提升量未必是理想值,而是实际提升量小于计划提升量。为此,处理对策是:人员爬入到泵底部,泵处于自由落到位状态。然后上面第1根轴挂好钢丝绳准备起吊,在第1根轴架设百分表,按(6±0.5)mm标准提升,下部同样架设百分表监视。在起吊过程中观察2百分表数据是否一致,若如上分析出现不一致,则算出误差值(误差值=计划提升量-实际提升量),则计划提升量应加上误差值,就是最终提升量。这种方法避免人工误判,避免叶轮磨损,是一种较科学且准确的工艺方法。图6为提升量调整技术改进示意图。

9调整电机气息与导瓦的技术改进

前大多数厂检修工艺均采取以电机轴承室为标准找推力头中心,也就是找电机气隙,但因电机轴承室可能存在不规则现象,因此找出的中心是假象。而应根据测量气隙来调整推力头位置,以气隙为标准,并可同时测量在轴承室的中心位置情况,两者兼顾。在调整导瓦间隙时,调整好后必须在原基础上再施加一定紧力(凭个人手感),再紧固顶丝,左右可摇动瓦即可。因为调整导瓦的顶杆牙距间存在缝隙,顶死顶丝后会使瓦的紧力下降,从而达不到理想值,造成瓦间隙超标。调整导瓦间隙时的顺序必须对称进行,如下图,并且调第1块瓦之前要保证3、4号瓦用手带紧,否则3-4方向位置发生变化。图7调整电机气隙示意图。

10结论

通过采取以上检修工艺技术的改进,贵溪维护部将改进后的工艺技术编入检修规程,作为技术创新,把此创新工艺作为今后的检修标准。在之后进行的2台循环水泵大修中,工艺技术的改进不仅提升了检修质量水平,还极大缩短了检修时间,提高了工作效率,并且大修后的指标优良,循环水泵振动值保持在最大0.05mm/s以下,平均在0.03mm/s。改进的检修技术为宁德电厂4台88LKXA-20型循环水泵运行水平有进一步提升,相比往年的水泵运行状况有明显改观,随着振动指标的下降缺陷发生率也下降,机组运行风险最大限度降低,具有一定的经济效益。

作者:琚烈涛 陶晒 单位:江西中电电力工程有限责任公司


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