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月线轨检车质量的维修设计理念

【摘要】为确保列车运行的安全性和舒适性,须做好线路的质量控制。轨道检查车是工务部门获得轨道状态信息、提供养修决策、评价工作质量、指导现场工作、实施科学管理的重要手段。论文主要结合侯马北工务段2016年在提高侯月线设备质量、解决轨检车质量不高,均分居高不下问题的一些经验及做法进行了研究和总结。

1引言

侯月线为主要货运通道,其为山区铁路,桥隧多,小半径曲线多,线路坡度大,基础相对薄弱,班组日常维修养护困难较大,轨检车质量较差,均分居高不下。针对设备质量不高的问题,大秦铁路股份有限公司侯马北工务段通过做好维修设计理念,实行全面精细化管理,转变工作思路,从管理入手,严抓生产,实现管理“由粗到细、由松变严”的两个转变,通过综合分析、计划管理、细化调查、精心组织、优化方案、补强力量、强化管理等手段,提高维修作业的针对性和质量。

2顶层设计,改善基础

结合侯月线设备状况,通过顶层设计、精心决策,该段充分利用5月份集中修契机,全面提高质量。在集中修施工期间,认真贯彻落实路局“贯通筛”的思路,将大机清筛、大修列及人工更换轨枕、桥梁换砟、道岔及岔区换砟有机结合,首次实现了对隧道、岔区、桥梁结合部道床修理困难区段的道床拉通筛,减少了集中修后困难区段维修养护工作,解决了维修的“老大难”问题,实现了侯月上行南常-翼城Ⅱ道K17.410-K36.490间19km、翼东-桥上Ⅱ道K47.010-K69.260间隧道群22km、桥上-上交-沁水K69.400-K81.970间隧道群12km、端氏Ⅱ道-局界K139.950-K147.273间7km;侯月下行沁水-郑庄K105.050-K121.780间隧道群16km共5个困难地段道床贯通清筛,与集中修前比全线轨检车平均每千米扣分下降到20.15,降幅19.5%,TQI平均指数下降到10.68,下降了12.4%,整治效果明显,极大地改善了设备基础。

3综合分析,筛选重点

线路车间每月20日前组织召开月度设备质量分析会,对车间管辖设备的动静态数据做深度分析,将各种设备病害录入到工务安全生产管理信息系统中,利用工务安全生产信息系统中的单元管理和对轨检车扣分和波形图综合分析,筛选出长度100~200m需重点整修地段,安排车间集中力量进行重点平推整治,做到设备的均衡提升。4合理制定计划,有的放矢一是车间根据设备质量分析会、月度生产安排,对病害分轻重缓急合理制定周天窗计划,保证天窗计划的合理性和针对性。二是线路科安排专人对车间提报的天窗计划进行逐条审核把关,重点审核天窗计划是否合理,最差地段、轨检车病害集中分布地段、峰值较大2级病害、车载Ⅱ级重复次数较多病害、超临修病害是否纳入等,通过强化“严审、严卡、严批”管理手段,确保每条天窗计划都具有针对性。三是车间每日每周召开维修生产碰头会,将每日每周处理病害情况、新增病害情况进行碰头,及时调整天窗周计划,保证新生严重病害和最差地段天窗计划能够覆盖,病害及时得到整治,确保天窗计划的合理性和针对性。

5精心调查,细化组织

一是根据轨检车波形图,车间干部亲自组织分析,逐处现场复核轨检车病害,现场工作量调查用油漆进行标注,现场病害调查要全面,要对病害进行综合整治,严禁作业项目单打一,汇总出总工作量及需要携带的工机具材料[1]。二是根据工作量调查结果制定详细作业方案,明确每名作业人员需携带的机具材料、工作量及作业标准,提高天窗作业效率和作业质量。三是优化维修天窗组织,通过集中班组、工队人员,实行集中作业,减少大量的安全防护等辅助人工,对轨检车病害集中地段、成段较差地段、因侧磨造成大轨距实行平推综合整治,对作业质量进行严格回检,做到“干一处、保一处、优一处”,提高作业效率,延长设备维修周期。

6补强力量,专业整修

6月份侯月线轨检车存在25km合格千米,平均扣分20分/km。针对这一情况,该段对轨检车检查结果进行认真分析,制定了专业整修与车间整修相结合、强制保养与重点整修相结合的整治方案。一是组建了4个专业工队,进驻轨检车检查较差和集中修强保不到位的线路车间,充实车间整修力量,为线路车间处理轨检车病害提供支援,较好地改善了设备质量。二是做好榜样力量的发挥作用。针对6月份端氏车间轨检车质量严重下滑的现状,段安排专业能力强、现场经验丰富的业务干部进驻车间进行指导,帮助车间分析、处理轨检车病害,提高车间处理轨检车病害的专业能力,发挥传帮带作用,7月份端氏车间轨检车均分由上月37.02分下降至21.23分,降幅15.79分,设备质量大幅度提升。针对因钢轨侧磨引起的轨检车轨距分,段安排轨检车轨距改道技术能手逐个对车间进行指导,从轨检车图纸系统分析,找出病害位置及成因、出分的原因,一线指导,根据图纸针对性地改道,节省了材料和用工,延长了维修周期。

7过程控制,目标控制

一是每月轨检车过后,段根据各工区的设备情况和轨检车质量,经过深度分析后合理下达次月的轨检车目标分,让每个车间每个工区清楚掌握次月轨检车的目标分。二是车间干部、专业技术指导干部每日全过程参与班组的工作量调查、维修设计、组织实施及质量验收等,确保每日作业效率和作业质量,由“日达标”实现“周达标”,由“周达标”实现“月达标”,由“月达标”实现“年达标”,最终达到设备质量良性循环的目的,逐步均衡提高设备质量。

8转变思路,全面实施精细化管理

该段实施的精细化管理,“由粗到细、由松变严”的两个转变,从管理入手,严抓生产。一是每月20日前各车间组织召开设备质量分析会,业务科室参加。对设备生产状况突出问题、轨检车病害销号情况、问题库销号等情况进行分析,使车间干部、工长心中有数。二是线路科制定《线路车间维修日报表》,罗列出车间超临修处所、轨检车二级病害处所、翻浆冒泥、股道封闭修、焊缝打磨、轨枕切槽等维修重点工作,使段、车间干部和工班长每日掌握自己管辖的维修工作的情况和设备病害底数,针对性地提报周天窗计划,保证病害及时处理,设备稳步提高。三是线路科每日科室召开日碰头会。了解生产状况;统一思想;整合科室人力资源,实现互补;提高主动性,实现精细化管理。

9效果

针对侯月线轨检车质量不高的问题,段统筹安排、精心设计,通过集中修施工等有效手段,实施精细化管理,7月份轨检车分数优良。

【参考文献】

【1】金晓璐.浅谈如何提高轨检车动态检查质量[J].上海铁道科技,2006(05):77-78.

作者:崔少康 单位:大秦铁路股份有限公司侯马北工务段


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