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饮料厂生产废水处理工程

1工艺流程

厂内生产废水首先经格栅拦除体积较大的浮渣后,流入调节池进行水量、水质调节,出水通过穿孔布水管进入水解酸化池,提高水质的可生化性,然后流入生物接触氧化池进行生化处理,出水经出水堰流入沉淀池进行泥水分离,上清液经排污口排放。回流污泥泵入水解酸化池进行回流,剩余污泥进入污泥池后再泵入带式压滤机进行脱水、干化处理,之后定期外运。

2主要构(建)筑物及设备参数

1)格栅渠,1座。拦截污水中较大悬浮物,确保水泵正常运行[1-2]。池体尺寸6m×3m×2.2m,钢混结构。设转鼓式格栅机1台,栅宽400mm,栅条宽10mm,功率P=1.5kW。2)调节池,1座。用以水量、水质的调节均化,保证后续处理系统稳定运行。池体尺寸6m×6m×5m,钢混结构,有效容积160m3,HRT=8h。设潜污泵2台(1用1备),用于污水提升,单台体积流量qV=20m3/h,扬程H=10m,P=1.5kW。3)水解酸化池,1座。去除SS和BOD5,提高水质的可生化性。池体尺寸8m×3m×5m,钢混结构,有效容积108m3,HRT=5.4h。设潜水搅拌器1台,P=1.5kW,设布水系统1套。4)生物接触氧化池,1座。利用生物膜的功能,去除水解酸化池出水中的COD、BOD5、SS等,净化污水。池体尺寸12m×8m×5m(分3格),钢混结构,有效水深4.4m,设混合液回流泵1台,qV=20m3/h,H=10m,P=1.5kW,设微孔曝气器300套,准220mm。5)沉淀池,2座。用于泥水分离。池体尺寸准4.0m×5m,钢混结构,有效水深2.5m,设污泥泵2台,单台qV=12m3/h,H=8m,P=0.75kW。6)污泥池,1座。将剩余污泥浓缩减量。池体尺寸3m×3m×5m,钢混结构,有效水深2.55m。7)设备间,1座。用于放置罗茨鼓风机、污泥螺杆泵、带式压滤机等设备。房间尺寸7.5m×4.2m×4.2m。设罗茨鼓风机2台(1用1备),单台qV=9.21m3/min,出口压力p=50kPa,P=15kW,设带式压滤机1台,带宽800mm,处理能力60~120kg/h,P=3kW,设污泥螺杆泵2台(1用1备),单台qV=12m3/h,H=60m,P=4kW。

3调试运行

挂膜启动采用接种培驯法,利用城市污水处理厂的污泥进行培养和驯化,使微生物富集生长在填料上,形成生物膜[2]。在生物接触氧化池中加入接种污泥后,抽取来自调节池经预处理的生产水,直至水位升至设计水位,对生物接触氧化池进行静态闷曝,闷曝48h后关停风机5h,并用泵排出生物接触氧化池内约1/5的上清液,加入生产废水重复闷曝。第6天开始以设计水量的40%连续进水,10d以后进行动态培养,25d后用显微镜观察填料上的污泥出现轮虫、钟虫等后生动物,污泥培养驯化成熟,调试结束,进入正常运行阶段。经过近1个月的调试运行,污水处理站构筑物、设备均能满足设计要求。废水处理规模20m3/h,出水各项指标均达到GB8978-1996二级排放要求[3]。单位污水处理费用约为1.92元/m3,其中药剂费0.523元/m3,电费0.627元/m3,人工费0.256元/m3,设备维护及折旧费0.34元/m3,膜更换费用0.174元/m3[4]。

4结论

以水解酸化池、生物接触氧化池为主体的生物膜法处理工艺,对芦荟果汁饮料厂生产废水有很好的处理效果,对COD、BOD5、SS的去除率分别达到93.1%、92.7%、83.4%,出水各项指标均达到排放要求,该工艺对水质、水量的波动有较强的适应性,即使有一段时间中断进水,对生物膜的净化功能也不会造成显著影响,通水后能够较快得到恢复。全程采用可编程PLC运行控制系统,自动化程度高,该处理工艺具有维护方便、构筑物简单、设备少等优点,对其他废水处理具有一定的借鉴意义。生产废水处理过程中产生的污泥中含有大量的芦荟渣等有机物,具有密度轻、孔隙度大、理化性质稳定等特点,可作为园林绿化中的底肥,商业价值较高,用量大,真正兼顾了环境效益、经济效益、社会效益3者的统一。

作者:刘立刚 单位:海洋石油工程股份有限公司


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