1丙烷蒸发器液位无显示
装置检修启机后,制冷系统加入大量丙烷,发现蒸发器液位无显示。初步怀疑渗漏引起丙烷流失,按各密封点进行了检查,均正常,排除了渗漏原因。对丙烷制冷系统进行工艺操作调整,开大经济器至蒸发器节流阀的旁通阀门,蒸发器仍无液位显示,观察制冷系统参数,丙烷压缩机入口压力为20kPa,丙烷机吸入温度为-38℃,判断系统内不缺少丙烷。怀疑新加入的丙烷内可能含有少量水,温度低时形成水化物,在液位计引压管处形成堵塞。用测温仪对液位计中部与底部引压管进行检测,发现液位计温度与室温相同,另外,对液位计进行排放检查,在关闭上部液位计截止阀,打开下部截止阀时,无气体排出,判断为下部引压管堵塞。检修期对系统内丙烷进行了沉降,一周后从经济器底部、蒸发器底部、蒸发器液位计、油蒸馏器底部分别进行了排放,共排出水大约2升水。蒸发器无液位的原因是丙烷内含有少的水,使液位计引压管冻堵,无法显示真实液位。针对此情况,我们采取的措施是将新进丙烷进行沉降,移动时避免横向滚动,加装时将丙烷瓶直立。
2丙烷损失量大
运行期间出现经济器液位降低快、丙烷填充量大、蒸发器液位降低、丙烷压缩机入口温度较高(高于-30℃)、天然气制冷温度较高的情况。经过分析,造成丙烷流失快的原因主要可能为丙烷机轴封渗漏、蒸发器内漏、冷凝器内漏、阀门法兰渗漏、安全阀内漏等原因。针对以上可能原因,我们逐项进行排查:
2.1丙烷机轴封渗漏。如果丙烷机轴封丙烷渗漏量较大,渗油量也会很大,通过检查渗油量,每日渗油量大概在5~6ml,处于正常状态,排除此原因。
2.2蒸发器渗漏。天然气进入蒸发器管层,压力为1.15MPa,丙烷在蒸发器内的蒸发压力仅为0.020MPa,若发生内漏情况,会导致天然气进入丙烷系统,不会导致丙烷流失,排除此原因。
2.3冷凝器内漏。丙烷冷凝器冷却水压力为0.4MPa,丙烷冷凝压力为1.2MPa,若丙烷冷凝器发生渗漏,会导致丙烷进入管层,随水流失。检修期间,拆卸冷凝器两侧浮头法兰,利用锂基脂将全部管束密封的办法,查找渗漏,无渗漏管束,排除此原因。
2.4阀门法兰渗漏。用可燃气体检测仪逐个对阀门法兰密封点进行检测,无渗漏,排除此原因。
2.5安全阀内漏。对安全阀前后管线进行温度检测,发现丙烷机冷凝器安全阀后侧温度较高,与前侧相差不大,判断该安全阀内漏,导至备用安全阀,丙烷填充量降低,在检修期将安全阀拆卸送检,将安全阀进行修理,重新效验后安装。通过分析调整,丙烷缺少快的主要原因为丙烷冷凝器安全阀内漏,丙烷进入火炬系统。
3结论
3.1蒸发器无液位的原因主要是由于丙烷内含少量水,使蒸发器液位计引压管冻堵。正常新进的丙烷应进行沉降,移动时应避免横向滚动,加装时将丙烷瓶直立。
3综合经济期刊.2制冷系统内丙烷减少快的主要原因为丙烷冷凝器安全阀内漏。
作者:张希彬 单位:大庆油田有限责任公司天然气分公司