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减速器箱体铸造工艺设计研究

摘要:为了确定JF90-1球墨铸铁减速器箱体的最佳铸造工艺,对其结构和铸造工艺性进行了分析。通过优化工艺参数(包括浇注位置、分型面、砂芯数量、造型方法、模样制作、浇注系统、冒口等),合理控制合金成分,最终成功生产了JF90-1箱体铸件6件,为大批量生产减速器箱体做好了准备工作。

关键词:减速器箱体;球墨铸铁;铸造工艺设计;浇注系统;冒口;球化率

JF90-1箱体是南水北调工程中减速器箱体的重要部件,外形尺寸为∮1700mm×高740mm,材质QT450-10,此种减速器箱体输出扭矩高达170吨,箱体的轴承端承载载荷较大,该铸件内部质量要求非常严格、苛刻,不能有夹渣、疏松、裂纹等缺陷。同时,该批铸件壁厚不均,大部分壁厚50mm,轴承端的壁厚高达130mm,而且在外圆上有两处Φ250mm×350mm限位装置,均要求满足欧洲探伤标准。

1铸造工艺设计及方案选择

1.1铸件的工艺性分析从箱体的形状结构看,在铸件限位装置两处,分别存在厚大几何热节,易产生大的收缩,很容易出现变形、缩孔、缩松等铸造缺陷。此两处工艺措施:在铸型和砂芯内分别设置冷铁(厚度为100mm),增加散热面积,减小热节1.2浇注位置和分型面为了减少箱体铸件大加工平面缺陷产生,将其放在底部。顶部采用冒口出气及浮渣。分型面如图1所示,为了保证起模方便,设置了两处分型面,盖底箱起模不便处,放置正起模斜度。1.3浇注系统设计采用半开放半封闭式浇注系统,先开放后封闭,有利于挡渣。直浇道采用Φ80mm陶瓷管,横浇口尺寸1/2(45+65)×65mm,内浇口尺寸(41+45)×14mm,直浇道总面积为5024mm2,横浇道断面总面积为7150mm2,内浇道断面总面积为6020mm2,∑F直:∑F横:∑F内=1:1.5:1.2,横浇道、内浇道均涂刷石墨涂料,两次涂刷两次烘干。内浇口沿着外圆切向引入,分散开设,尽量避开铸件厚大部位,尽量避免铁液冲击砂芯,从而使铁液能够顺利地进入型腔并平稳地充满型腔,同时也便于清理,直浇口底部设置耐火砖保护,有效防止冲砂现象的发生。1.4工艺参数设计(1)铸件收缩率:铸件收缩过程受到阻碍不大,收缩率选取:长度方向1%,高度方向1%,宽度方向1%。(2)加工余量:底面取10mm,孔径取12mm,顶面取12mm。(3)分型负数为1mm,芯头配合间隙1mm。1.5冒口的设计及计算根据均衡凝固理论,利用球墨铸铁石墨化膨胀,抵消一部分收缩,设置冒口补缩铸件初期凝固产生的收缩,采取参数如下:根据铸件壁厚T=60mm,选取D=2T,H=1.5D,B=0.6D,h=0.3-0.35DD=120;H=180;B=70;h=40。1.6砂芯的设置采用呋喃树脂自硬砂造型、制芯。根据铸件结构特点,内腔结构不太复杂,为了减少砂芯,采用中间设置一整体砂芯,需要在下芯合型前放置在底模上部,使用下芯吊具整体下芯。这样既保证了尺寸精度,又减少了因使用芯撑而带来的渗漏。

2铸造生产控制

2.1模样制作做1个实样外模、1个实样芯盒、1个卡板、外模上做出冒口定位。缩尺1.0%。2.2造型生产控制造型:采用天然硅砂,粒度30/50目,含泥量小于0.45%,水分小于0.5%,SiO2含量大于97%。混砂设备采用25t/h移动式混砂机。箱体铸件的合箱过程,是控制铸件尺寸的关键过程,下芯后,采取演箱的方式,调整局部测量不到的壁厚;可以测量的部位,用专用卡板测量尺寸,采取这两种方式检验砂芯的定位,控制铸件尺寸精度。为了防止铸件表面产生粘砂,在砂型表面和芯子表面涂刷耐火度高的石墨涂料两层,分层点燃干燥固化,以增加型砂表面强度,避免表面落砂,提高铸件质量,并吹干净浇口管内的砂子。下芯后,用卡板检查壁厚并测量尺寸,中间芯与上箱压石棉绳。2.3化学成分控制C含量(质量分数,下同)控制在3.2%-3.9%范围内,Si含量控制在2.6%-2.8%范围内。Mn降低塑性和韧性;同时锰易产生偏析,铸态下在共晶团边界极易形成碳化物,降低铸件力学性能,所以锰含量控制在0.5%以下。为了防止磷共晶、MgS等杂质产生,磷含量必须小于0.06%,硫含量必须小于0.03%。要求熔炼设备为中频感应电炉,铸件毛坯包括浇冒口总重为4800kg,采用底注式摇包浇注铁液,浇注温度1345℃,浇注时间85s,注意点火排气。2.4铸件清理清理工作前,先检查铸件表面有无严重缺陷。清理时,应注意不得损伤铸件的边缘、棱角。禁止重锤敲击以免出现裂纹。铸件翻转时应注意人身安全,并应垫软胎或木块以防碰坏。对铸件进行了抛丸处理,去除铸件表面粘砂、氧化皮等附着物,显露出金属表面。2.5生产验证实际生产严格执行铸造工艺,最终成功生产了6个JF90-1箱体,化学试验报告、金相试验报告、力学性能试验报告、局部探伤报告均满足客户要求及相关标准。铸件内部无缩孔、缩松、裂纹、气孔等缺陷。通过以上工艺生产出的首件产品具体性能指标:

3结束语

JF90-1箱体利用实样造型方法,操作简单,保证了铸件无裂纹、变形、缩孔、缩松等铸造缺陷。取得了客观的技术效果和经济效益。本产品无论是内在质量还是外在质量都得到了用户的认可,为大批量生产减速器箱体做好了准备工作。

参考文献

[1]张春明.球墨铸铁飞轮壳的无冒口铸造工艺实践[J].铸造,2013,62(2):170-172.

[2]中国机械工程学会铸造专业学会.铸造手册(第5卷)[M].北京:机械工业出版社,1994.

作者:刘宏伟 苏文生 白丽梅 单位:沈阳铸锻工业有限公司


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