1优化改造
为优化酸性水汽提装置以降低能耗和提高废物回收利用率,对装置实施了一系列节能环保改造措施,达到了预期的效果。
1.1用酸性水代替Ⅱ套酸性水汽提塔顶净化水
生产现状:Ⅱ套酸性水汽提塔按处理加氢型酸性水设计,与处理非加氢型酸性水的Ⅰ套汽提塔相比,Ⅱ套酸性水汽提塔上部增加了一段填料,由常规的2段填料改为3段填料,净化水从填料顶部进塔,进一步洗涤塔顶酸性气中的氨,以提高塔顶酸性气纯度,目前返塔净化水量约6t/h。用返塔净化水作洗涤液,相当于净化水二次处理,增加了蒸汽消耗。改进措施:根据Ⅰ套酸性水汽提装置运行效果,结合现有装置的运行经验,在酸性水汽提塔侧线抽出三级分凝液返回进料泵P2801入口的情况下,可用氨氮浓度相对较低的进装置酸性水代替作洗涤液的净化水,提高酸性水处理量。具体如图2中红线所示。由表1可以看出,改造后平均蒸汽单耗较改造前平均蒸汽单耗下降30kg/t左右。酸性水处理量按设计的110t/h计算,可节省1.0MPa蒸汽3.3t/h。
1.2酸性水汽提塔注废碱渣
生产现状:洛阳分公司液态烃碱渣年产量在1000t左右,SZorb装置开工前,汽油碱渣年产量约850t,均间断送至碱渣湿式氧化装置,贮存到一定量后,先由湿式氧化装置脱硫处理,然后用浓硫酸中和,酸性水送污水处理场区限流排放。由于废碱渣氧化装置生产成本高、浓硫酸中和碱渣作业操作风险大、酸性水低温盐析出结晶堵塞管线导致酸性水外送困难,废碱渣湿式氧化装置生产困难,对上游后路畅通造成潜在威胁。改进措施:自2012年9月开始,将液态烃碱渣注入酸性水汽提塔。2013年3月借鉴向汽提塔注入液态烃碱渣的成功经验,提出把汽油碱渣注入酸性水汽提塔,以节约蒸汽、降低净化水氨氮浓度。自2013年3月上旬开始进行酸性水汽提塔注汽油碱渣测试。向酸性水汽提塔注入汽油碱渣与液态烃碱渣的混合碱液,与注入纯液态烃碱渣的效果相当,对酸性水汽提塔的操作有一定改善作用,具体见表2。在pH值正常控制范围(6~9)内,净化水氨氮去除率最高可达到95.1%,相应酸性水汽提塔蒸汽单耗下降近10kg/t。
1.3塔底净化水优化回用
生产现状:酸性水经过汽提后塔底得到净化水,该部分水质量相对稳定,出塔后直接排入污水处理系统经过处理后外排。目前,净化水的回用主要是代替原油电脱盐装置中的除盐水使用[1],但回用量较少,大部分水被外排造成浪费。改进措施:增加一台净化水缓冲罐和净化水泵,利用已有管线将净化水送至焦化车间,代替循环水用作冷焦水补水、冷焦水缓冲罐和含硫污水罐配套水封罐的水封水、代替除盐水用作气压机出口富气水洗水;酸性水汽提装置5个酸性水罐水封全由新鲜水改为净化水;侧线气二级冷凝换热器由除盐水换热改为净化水换热。净化水回用设施自2014年12月份投用以来,节约除盐水7.48t/h,节约循环水15t/h,节约新鲜水1.2t/h,回用效果明显,减少了向污水处理系统的排放,减轻了污水处理的压力,节约了大量资金。
2结论
(1)将Ⅱ套酸性水汽提塔顶净化水改为酸性水后,在保证净化水产品质量合格的情况下,降低1.0MPa蒸汽消耗3.3t/h。
(2)废碱渣回用至酸性水汽提塔中,对酸性水汽提塔的操作起到了一定改善作用,还能有效降低净化水中氨氮浓度,在pH值正常控制范围(6~9)内,净化水氨氮去除率最高可达到95.1%。
(3)在将净化水回用至电脱盐装置的同时,分别将净化水回用当作酸性水罐水封水、冷焦水补水、侧线气二级冷凝换热介质、气压机出口富气水洗水、冷焦水缓冲罐水封水以及含硫污水罐水封水,减少了向污水处理系统的排放,减轻了污水处理的压力,节约了大量资金。
作者:孙宁飞 单位:中国石油化工股份有限公司洛阳分公司