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钢铁厂生产废水处理工艺设计

1主要构筑物及设备参数

1.1格栅渠道2条,单条渠道宽度0.8m;内设粗、细格栅各2台;粗格栅栅隙为20mm,细格栅为5mm;格栅安装角:75°。格栅前后设液位差计,清渣工作可根据液位差或设定的时间自动进行。

1.2调节池及污水提升泵站2座,单池有效容积1500m3;池内设压缩空气搅拌;池后部设5台潜污泵将污水提升至前混合池,配变频电机,4用1备,单台处理水量400m3/h。

1.3前混合池1座,内设搅拌机1台,N=7.5kW。

1.4高密度沉淀池设絮凝池2座,絮凝搅拌机2台,单台N=11kW;设高密度沉淀池2座,单池处理能力625m3/h、沉淀面积113m2,内设六角形斜管,安装倾角60°;污泥回流及排放泵均采用螺杆泵,共6台(单座高密度沉淀池配3台),4用2备,排泥浓度为120g/L;储油池2座,单池有效容积7m3。

1.5后混合池1座,内设搅拌机1台,N=2.2kW。V型滤池4座,单池面积70m2,正常滤速4.5m/h,强制滤速6m/h,滤层厚度1.4m,滤料粒径0.9~1.2mm;冲洗水强度15m3/m2.h,气强度55m3/m2.h;水源来自离心泵,单台流量711m3/h,扬程16m,功率N=45kW,共3台,2用1备;气源来自罗茨鼓风机,单台风量66.17m3/min,扬程5m,功率N=90kW,共2台,1用1备。回用水泵站回用水池2座,单座有效容积635m3,停留时间1h。回用水泵设4台(其中2台变频),3用1备,单台流量412m3/h,扬程50m,功率N=110kW。

2加药系统

2.1PAC系统采用聚合硫酸铁,稀释后用加药泵投加至加药点。2.2PAM系统采用粉末PAM,设置一套聚合物溶解装置,经配置后用加药泵将液态聚合物投加至加药点。2.3硫酸系统由槽车将98%的浓硫酸运至浓硫酸储罐,经稀释后用硫酸泵投加至加酸点。2.4石灰系统采用石灰乳溶液投加方式。设置一套石灰料仓,石灰粉末通过空压机送入石灰料仓,石灰料仓配置料位开关、破碎器及粉尘过滤设备。料仓底部螺旋进料器从料仓将石灰加入两座石灰乳贮存制备池。本文来自于《科技创新与应用杂志简介详见

3消毒系统

采用液氯进行消毒。在高密度沉淀池的前混合池及回用水池加氯消毒。4.10污泥系统设污泥调节池2座,单座有效容积140m3,内设污泥搅拌机,功率N=15kW;污泥进料采用气动隔膜泵,4台,2用2备,单台流量60m3/h,扬程80m.设计污泥产量约为1.3t干污泥/d,采用2台全自动橡胶板框压滤机,单台过滤面积400me,N=9.75kW,泥饼含固率约为60%。

4结束语

该生产废水处理站的建设与运行,既降低新水用量,减少污水排放,为企业增加经济效益的同时也改善生态与社会经济环境。该废水处理站投入运行近2年以来,出水水质指标稳定,部分指标优于设计指标,为今后的平稳运行积累了不少经验。4.1回流比和回流浓度对进水污泥浓度影响较大,应严格控制回流过程,保证絮体的形成与沉淀。4.2应根据反应区的污泥浓度调节加药量,在保证获得较好沉降絮体的前提下,尽可能降低药耗。4.3流量对出水浊度影响很大,应在合适的进泥流量下工作。应缓慢的调整流量,以防止流量突变可能造成的污泥上浮。

作者:李伟萍 单位:中冶华天南京工程技术有限公司


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