摘要:随着经济的发展,重型商用车的增多以及司机人才的短缺,对重型商用车的动力传动系统也越来越高。本文就重型商用车机械自动变速器控制软件开发进行研究,并在软件开发的基础上,就其软件进行实验分析。
关键词:重型商用车;自动变速器控制软件;实验
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.04.228
自动变速控制是机械节省能源的必要措施。不过,以现代应用经验来看,如果自动控制无法达成良好的准确性和稳定性,将可能造成意外的事故。所以,在软件的研发和使用上,必须经过科学的设计,以及反复试验直至无误后,才能够投入到使用之中。本文在软件上的开发,将基于AMT变速系统实现,结合其执行机构设计要求,在下文中充分诠释关键设计要素,并进行严格的试验工作,以保障变速器的稳定使用。
1关键部位执行机构开发内容
1.1换挡执行机构
本文所开发的对象是重型商用车,为12挡的手动变速器。其主要结构包括两个部分:一是主箱,其中包括拨叉轴四根,主要用于1—6挡,以及R挡位的调节。在主箱上,将设置在结构上为X-Y型,这是一种传统的选挡控制结构,优势在于稳定性高。该结构的设置难度,在于需要辅助的液压缸,而且至少为四个。不过,其结构虽然复杂,却能够为自动控制软件更好的提升准确性。所以,没有选择开发难度较低的平行式;二是副箱,该位置主要用于调节高低挡,根据重型商用车的需求,最终选择气动控制。该形式整体简单的结构,具有高灵敏的反应速率,能够为自动控制的开发降低难度。在换挡执行机构上的开发,主要是调解原有的结构,使开发结果能够呈现出较好稳定性和安全性。所以,在原则上应减少难度对选择的影响,应以整体性能为基准。
1.2离合器执行机构
结合使用安全的基本要求,AMT系统已经将离合器的物理控制取消,即在本文所开发的车辆中,并没有设置离合器踏板。这种情况下,必须要将现有的离合器系统重新设计,以达成自动化控制对高响应效率的需求。不过鉴于现有系统的协调性,若进行过多改动,可能会降低离合器的灵敏度。故此,在离合器中以更换电磁阀的方式进行优化。所采用的新电磁阀,具有高灵敏度的特征,可以让机械快速反馈响应信息。不过,由于电磁阀的更换,现有的信号系统必须进行调节。目前离合器主要支持PWM型号信息,依靠dSPACE系统实现。因此,需要基于该系统,尝试与新电磁阀的接驳信号,以保障汽车可以正常使用。
1.3执行机构驱动器开发
驱动器是指通过供电,而实现驱动的机械环节。在被研究的汽车上,其驱动器构成主要为磁铁、继电器和电磁阀。但是,结合上述对电磁阀的更换,以及自动化所要求的更大供电量来看,现有的电压和电流,都无法满足基本的需求。因此,需要将驱动电路进行重新的修改。具体为:首先,设置IGBT,以晶体管实现导通,进而承受更大的电流;其次,连接电磁阀,将一端与IGBT连接,确定导通后,需要测试晶体管能否通过线圈接地,并核准电流的放大情况;最后,进行防干扰设置,例如光耦隔离等。
2整车试验分析
2.1起步试验
鉴于本文所开发的车辆为重型商用车,其需要承担大货运量交通运输的责任。而在不同货运量下,车辆所承受的压力有所差异。因此,需要以不同的载量为基础,测试系统的稳定和灵活程度,并根据符合承受压力,确定相关硬件的使用寿命。在具体测试内容上,包括挡位的切换,速度变化,各类起步方式,离合器的控制速度等。而测试结果发现,系统搭建并不存在问题。在800r/min情况下的起步,拥有较高的稳定性,且与一般恒转的形式相同。2.2急速起步试验考虑到司机的操作习惯不同,一些司机喜欢急速起步,即油门踩合力度较大,使汽车可以在短时内进入工作。为了提升测试的准确性,在过程中添加了载量基准。而测试内容主要为不同起步速度下的转速。经测试发现,设置自动变速控制的汽车,无论物理起步速度压力有多大,均维持在较低的水准。
2.3换挡试验
试验内容为尝试不同挡起步,汽车进入到正常行驶的状态后,再逐渐提升挡位。测试结果发现,汽车换挡过程中,油门开度会同时缩小,直至换挡结束后,才恢复到正常的开度。换挡试验的目的,在于汽车是否会在添加自动控制后,出现换挡及时的状况。而经过相对密集的测试结果表明,并未发生此类问题。
2.4制动跳挡降挡试验
速度变化能否实现准确的操控,关系到行车的安全。所以,需要将跳挡和降挡进行独立测试。内容包括,汽车在高速路段行驶过程中,司机将其控制在10挡位置持续行驶,之后根据需求控制制动踏板,将转速降低到750r/min以下。此环节为自动操作,控制器会根据需求计算目标挡位。结合实际需求来看,目标档位应降低到6。而最终也达成了的目标。另外,在测试中,系统较为平稳的实现跳挡,并没有出现熄火的情况。数据反馈报告也指出,离合器工作正常。
3结论
本文主要对机械自动变速控制软件进行研究,除了基本开发内容阐述外,也进行了一定的试验,以保障软件可以有效运行。上述研究内容中可以总结为:首先,开发过程中必须要实现稳定性,所以除了搭建和重建相关系统外,还需要反复的试验工作,以保证控制意图在第一时间的实现;其次,需要确保离合器的稳定性,由于是自动操作,而且本文试验汽车不具备物理操作,故而其动作的正确性,将是考量软件是否成功的重要标准;最后,开发结果表明,本文基于AMT变速系统的开发,在稳定性、灵活性和准确性上,都达到了基本要求。
参考文献:
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作者:王祺波 单位:邵阳学院