摘要:以一种光学设备滑架部件为例,分析了滑架轴承和滑杆相对运动时滑杆存在的严重磨损问题。通过对现有滑动结构失效的分析,对滑动结构进行了多方面优化研究,得出滑动结构的优化设计方案,并设计了新的滑动结构。对新结构的实际使用寿命进行实践验证,结果表明新的滑动结构可有效减少滑杆的磨损。
关键词:“滑架;行程轴承;磨损;优化设计
引言
从上世纪八十年代以来,全球光电科学技术发展与进步迅猛,我国光学加工设备研发,在引进消化吸收的基础上,也快速发展起来。光学产品的精度要求越来越高,加工光学产品的加工机床精度也必然要得到提高,这就涉及到此类机床设备的关键零部件的加工和装配精度的问题。滑架是抛光精磨机的关键部位,滑架的滑动运转是否灵活以及使用寿命长短、维修难度在很大程度上制约整个精磨机的加工难度、使用寿命和生产效率。光学行业所用的加工机床中,抛光精磨机滑架的主要组成部件———轴承和滑杆,要求运转时既要有灵活性、还要使他们之间的间隙最小,并且使用寿命尽可能的延长。目前存在的主要问题是,滑杆在使用过程中磨损严重,磨损快,影响玻璃加工的质量和生产效率。本文通过对现有的滑杆和轴承的加工选型进行介绍和对比,针对对光学精磨抛光机滑架在加工、装配、维修过程中,所出现的问题,以及如何保证滑架的精度和使用寿命等相关的问题,进行探讨和研究。以期得到更经济、精度更高、使用寿命更长的优化设计方案。
1现有滑架部件设计结构
滑架部件设计结构,如图1所示。左边部分为摆轴偏心结构,偏心尺寸可调(0mm~26mm),是滑架运动的动力的输入端。右边部分为铁笔结构,是该设备加工工件的最终执行端。中间部分又分上、中、下三部分,上面为气缸压紧结构,提供铁笔工作的压力;中间为转动部分,传递偏心盘的旋转运动———转动;下面是整个滑架的滑动部分,传递偏心盘旋转运动———移动,同时,也是整体滑架的基础件,起支撑作用。整个滑架部件的运动,由摆轴带动偏心盘做圆周运动,再带动滑架运动(滑架转动和移动的合成运动),最后,带动铁笔的旋转。铁笔运动轨迹是不规则的封闭曲线,此曲线有两段圆弧组成,上下对称,左右不对称,也可简称之为类椭圆轨迹,如图2。光学零件加工表面质量的提高,要求铁笔运动轨迹的重复性和规律性,这主要靠滑架中间部分运动的灵活性,而此运动灵活性的关键,是由两条滑杆和它配合滑动的直线轴承决定的。
2现有滑架部件严重磨损问题提出
近20年来,滑架部件滑块中的轴承一直沿用LM30UU型直线轴承,这里直线轴承主要起相对移动时的导向作用,轴承支撑点是固定不变的,铁笔运动轨迹如图2所示。两条滑杆分别和配套的直线轴承LM30UU做相对滑动,1年~3年的磨损情况如图3所示。磨损后滑杆和轴承的配合间隙会急剧变大,导致执行端铁笔运转不到位、不稳,加工的工件的精度大大降低,废品率升高。直线轴承LM30UU是外购的常用件,滑杆是自制件,直径Φ30mm,淬火硬度要求48HRC~52HRC,加工时,工件(光学玻璃)的材质、直径和铁笔压力大小不一样,造成滑杆受力情况不同,设备每天开机时间的长短,与滑架的保养等因素,都会造成图3中的严重磨损情况。在设备使用过程中,根据客户反映和跟踪调查,如图3的磨损现象,时间短的1年,长的2年~3年。滑架部件磨损时间短,维修费工费时,耽误生产,增加生产成本。到目前为止,这种比较严重的磨损情况一直不对称,也可简称之为类椭圆轨迹,如图2。光学零件加工表面质量的提高,要求铁笔运动轨迹的重复性和规律性,这主要靠滑架中间部分运动的灵活性,而此运动灵活性的关键,是由两条滑杆和它配合滑动的直线轴承决定的。没有大的、本质的改变。
3滑架磨损问题解决方法分析
为解决此磨损问题,目前共有三种解决方法。一是增大轴承内孔和滑杆轴的直径5mm,增大一个等级,用国内正规大厂生产的轴承,或选用进口直线轴承,来提高其强度和承载能力,以最大限度延缓磨损。二是改变滑杆材质,提高淬火硬度和表面质量,以增加滑杆的强度,但实际使用效果不明显。三是用铜套替代直线轴承,可增大接触面积,以减小磨损。但受加工精度、装配、滑动时的阻力和润滑等问题影响,实际使用效果不理想,被迫放弃。因此,从发现问题到现在10多年来,滑架部件一直沿用原来的结构。客户通常要做的是,注意平时对滑架磨损部位经常保养和定期维护。
4滑架部件结构改进
改变以往的思路和方法,本文从与滑杆接触的轴承和滑杆本身入手分析,首先提高滑杆的表面硬度提高其耐磨性,其次从轴承与滑杆的接触点分析,增加其接触的支撑点数量,并保证其滑动时的灵活性,改进方法如下:首先,设计定做直径Φ30直线轴承,增加周向的钢球列数,来提高滑杆接触的支撑点数。因受其钢球往复运动的结构限制,不可能增加太多,如把原来的6列增加到8~9列,支撑点数可提高到原来的1.5倍,但定做成本比较高,且没通用性,但也不失为一种思路和方法。其次,设计使用有更多支撑点的行程轴承ST304565UU。行程轴承ST304565UU,其外形及结构形式如图4a。针对直线轴承和行程轴承的运行情况,为提高其强度和寿命,找到理论上依据和支撑,建立以下的模型进行定性和定量分析。具体研究分析如下。
4.1轴承结构、运动支撑方面
[1]289-290行程轴承ST304565UU,如图4b所示。钢球的保持架宽19mm,共有三圈钢球,每圈16个,共计16个×3=48个,实物图显示,钢球的交错对称均匀分布,这样既减小了保持架的宽度,增加其轴线行程距离,同时也可增加其单位面积的承重载荷。轴向钢球最大中心距为12mm,也就是说,在12mm宽的圆周面接触范围内,接触点有48个。因考虑到是两根滑杆和轴承的运动配合,滑动受力时,存在一定的配合间隙,所以接触点可按整周的2/3接触计算,共有48×2/3=32个钢球,在和滑杆在滑动过程中实际接触。行程轴承滚动体的自由行40mm~42mm,是钢球保持架宽度19mm的2.16倍~2.27倍,以保持架在轴承中间位置计算,行程前后均可达20mm~21mm,可接近偏心盘的最大偏心距26mm;钢球在球保持器中被分隔,使其运动均具有极低的摩擦因数(0.0006~0.0012)。以上可保证滑架轴承和滑杆支撑点变化的多样性,轴承滚动体轴向滑动和周向旋转运动的灵活性,从而最终保证滑架前后运动的灵活性。现用的直线轴承LM30UU,实际测量结果,在圆周方向上,共有6列钢球均布,见图5b;轴线方向,图5a,在40mm长的有效接触范围,接触点是10个。根据整周的2/3接触计算分析,根据装配的不同情况,工作时接触滑杆轴的钢球列数只可能是3列~4列,数量是30个~40个;再按照行程轴承ST304565的钢球接触宽度12mm比对计算,要乘以系数0.3(12/40=0.3),钢球的接触数量,约为9~12个,也就是说工作过程中,单个轴承有9~12个钢球同滑杆轴滚动接触。钢珠与滑杆轴的点接触运行,形成很低摩擦,有低阻力高精度的运行效果。但是钢球在滚道滚动时,没有保持器的间隔效果,钢球一个挨一个,同向运动,前一个钢球和下一个钢球转动有干涉的影响,除非钢球之间都能保持有一定的距离间隙,比如保持器类的结构,实际上直线轴承没有这种装置。直线轴承冲击载荷能力较差,且承载能力也较差,主要起轴向导向的作用。由手册查得,其动、静载荷分别是1560N、2740N,内孔公差,上偏差+0.011,下偏差-0.001,从这些数值便可得到验证。按上面建立的模型分析结果计算,行程轴承ST304565所承受的载荷是直线轴承LM30UU承受载荷的约2.67倍~3.56倍。
4.2轴承动静载荷方面
[1]289-290根据两种轴承的技术参数查得,行程轴承ST304565动、静载荷分别是4120N、9310N;直线轴承LM30UU动、静载荷分别是1560N、2740N。通过动静载荷的数值计算,轻负荷用ST30UU型行程轴承,所承受的载荷,是同等型号的LM30UU型直线轴承承受动、静载荷的2.6倍、3.4倍左右,这和前面对两种轴承建立的模型分析计算结果2.67~3.56比较接近,也从另一侧面证明所建立的分析模型的正确性。若是换为中负荷用行程轴承ST30UUB型,所承受的载荷,可以再增加2倍。
4.3滑杆表面质量方面
[2]考虑到两支滑杆长度255mm,直径30mm,把原来的通身淬火变为1.5mm~2.5mm深的表面淬火,硬度由原来48HRC-52HRC提高到60HRC~64HRC,既不影响滑杆强度,又可以增加其表面的硬度,达到提高其耐磨性的效果。同时,还可以进一步提高滑杆的表面粗糙度,以减少运动的摩擦,最大限度减少磨损。
4.4滑动润滑方
[3-4]轴承在用油脂润滑时,先用煤油或有机溶济清除防蚀油,风干后再添加润滑脂,建议使用黏性标记为N0.2的锂皂润滑脂油润滑。若用油润滑时不必清除防蚀油,根据温度变化,可选用ISO黏度等级VG15-100的润滑油。由于密封圈会刮掉润滑油,油润滑不适用无孔的带密封圈轴承。
4.5优化设计后成本方面
查20年来此型号轴承售价,15年前,国外进口行程轴承ST304065UU,根据批量大小和汇率的变化,价格在170元~210元;国内当时不生产该类轴承,正规大厂生产的直线轴承LM30UU,价格在100元~130元。近5~7年,行程轴承国内已有不少厂家生产,价格比同级别的直线轴承价格低30%~35%。有采购渠道,成本可降低1/3,具备实施新方案有利的前提条件。滑杆淬火硬度技术要求的变化,只是淬火方式不一样,成本基本不变。综合以上分析,可得出如下结论。1)两种轴承所承受的载荷,行轴承ST30UU是直线轴承LM30UU强度的2.7~3.6倍,磨损失效的时间也随之延长2.7~3.6倍。2)滑架和滑杆相对运动时,行程轴承ST30UU的支撑点既可做轴向直线运动和周向旋转运动,还可变得更自由、更灵活;而直线轴承LM30UU的支撑点只能做轴向直线运动。另外,行程轴承的滚动摩擦系数更小。这都使得行程轴承比直线轴承有更大的运动支撑优势。3)直线轴承的支撑点不变,而行程轴承支撑点的自由行程,可以达到支撑点有效宽度的2倍以上,滑架的滑动更灵活自如,有利于减小滑杆的磨损,提高其使用寿命。4)行程轴承两端都有注油孔,方便加油润滑;两端有密封圈,会最大限度的阻止外界灰尘等杂质颗粒的进入,保护减小滑杆的磨损。而直线轴承不但都没有两端的注油孔,而且部分还没有两端的密封圈。5)提高滑杆表面的硬度,在不影响其强度的情况下,耐磨性提高,滑动磨损降低。6)该行程轴承采购渠道方便,成本可降低近1/3,滑杆成本不变,优化设计后的成本整体可降低20~25%。根据以上分析,首先把现有滑架部件用直线轴承LM30UU更换为行程轴承ST30UU;其次提高滑杆的表面质量和硬度;最后使两者之间做到充分润滑。
5优化后的滑架结构使用效果
根据以上改进方案,把现有设备进行改造,投入使用,跟踪的使用情况是:一共投入技改设备6台,精磨、抛光设备各3台,精磨机每台4套滑架,抛光机每台8套滑架,共计试验数量为32套滑动单元。根据事先设定的时间,对每套滑动单元进行检测,使用时间2年~3年,没有磨损现象;4年~5年后,也没有磨损的痕迹;用到6年~7年时,仍然没发现滑杆有磨损。由此可见,此改进后的滑架结构能够解决滑架部件的严重磨损问题。从目前实际试验情况分析推测,滑动单元的使用寿命,保守估计可达10年~12年,是原结构使用寿命的5倍以上。以抛光设备为例,每台设备8套滑动单元,每套轴承和滑杆的成本在150~170元,共计约1300元,另一台一次维修工费和停机的误工费,按200元计算,共计1500元,4次的更换成本就是6000元以上。若用新结构,考虑轴承的费用还有1/3节约空间,总体成本不超过1100元,还不用因维修停机,耽误生产,每台可节省费用约5000元。迄今为止,在国内光学行业,该类设备的市场保有量,保守估计在3~4万台以上,且不包含国内正在大量生产的该类设备,每年新增数量3000~5000台。换用现在的设计方案,可以节约费用1.5亿元以上,同时,又可省去大量的人力、物力和财力,给社会节约大量财富。
6结论
通过以上分析、对比和实践验证,优化设计后的结构,使用寿命更长,磨损更小,使用效果也非常明显。实践证明,寿命的提高预计在5倍以上,达到并远远超过设计的预期目标。该新结构可以用于现有新设备的生产和大量旧设备的改造,并在国内光学行业进行大面积的推广,以提高光学设备的使用性能,并产生更高的经济效益。
作者:刘旸 刘吉彪 单位:河南工业职业技术学院