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工艺流程降低制水成本的方法

1问题的出现

这套化学除盐水处理系统自投入一段时间以来出现了以下几个问题:(1)多介质、活性碳过滤器投运时出水指标不达标。(参照GB/T12145-2008);(2)阴阳离子交换器的运行周期短,运行周期短是在系统刚启动时或投运不久的情况下发生的,运行2~3天/周期,甚至24小时不到,这种状况不仅给安全制水带来很大压力,而且再生频繁导致员工工作量很大,酸碱消耗大,再生处理的耗水量及酸碱废水排放量也大,且不利于国家的节能减排政策;(3)混合离子交换器出水二氧化硅指标不达标。(参照GB/T12145-2008)。

2采取的措施

通过现场反复操作,制定《化水系统启动操作票》、《过滤器反洗操作票》、《化水系统停运操作票》、《化水各泵启动操作票》等;制定系统启运前的操作《管道排污方案》;间隔4小时/次现场记录进出口压差来调整多介质气擦反洗周期;每隔7天正洗备用多介质、活性碳过滤器、备用离子交换器一次,以防死水使滤料使用周期缩短,从而减少产水量。通过现场反复操作,在已经制定的《阴、阳离子交换器再生操作票》中增加再生前先管道排污步骤,调整阴阳离子交换剂再生剂浓度为4%;大反洗周期调整为5个周期/次;通过现场反复操作,在已经制定的《混合离子交换器再生操作票》中调整混脂时间到6-7分钟/次。

3取得效果

经试验以上操作,过滤器出水指标达到国家标准,运行一段时间后,通过每班监测各种数据显示,过滤器反洗周期延长至7~15天/次,阴阳床运行周期延长至3~4天、混合离子交换器出水指标数据达标,使用周期由20天延长至30天。为响应公司节能减排理念,我们尝试将冷凝回水转入化水系统回收利用,发现过滤器进口水温在高温季节(7、8、9月)平均60℃左右,由于阴离子树脂抗高温能力较差,进水水温每升1℃,阴床出水指标SiO2也就相应上涨,运行周期相应也就缩短了。通过查找大量资料和现场摸索,2013年5月份公司在增加板式换热器设备后,使冷凝回收水水温平均下降8度左右,送至主厂房的除盐水平均增加2℃左右。我们通过不断摸索,根据每天测量数据分析,最终在阴离子交换剂和阳离子交换剂中间找到了一个平衡点,调整多介质进口水温小于35度时,根据过滤器出水指标和压差将反洗周期延长至15~30天/次、阳床使用周期5~8天/次、混和离子交换器床用周期达到140天/次,同时制定了阴、阳离子交换器同时再生方案?和中和池打循环方法,6月份酸碱用量从100吨降至60吨。虽然找到了这个平衡点,在炎热的夏天只能收一路冷凝回水,另一路冷凝回水只能排放掉,这与公司节能减排理念还有差距,于是大家继续努力,查资料、想办法。2014年3月11日,公司再次投入1台BLT系列蒸发式冷却塔使用,四台风机及两台喷淋泵全部开启,耗电30千瓦/小时,冷凝回水得到全部回收,进水温度在板换基础上再次平均下降8度左右。

4结论

投入冷却塔后,3月消耗酸碱33.2吨,比2月份下降22.8吨;4月份消耗酸碱18.15吨,又比3月份下降15.05吨。不仅如此,员工工作量比之前减少2/3左右,而且延长了树脂和设备的使用寿命,阳离子交换器运行周期从8天/周期延长至33天/周期;阴离子交换器运行周期从5天/周期延长至24天/周期;混合离子交换器已经突破200天/周期的挑战。据2014年12月31日统计:全年消耗酸碱共253.51吨,比2013年节省491.39吨,酸碱按市场平均价节省491.39吨×800元/吨=393112元,全年节省水费平均15000元/月×12月=180000元两项共计节省成本573112元;送至主厂房的除盐水经过板式换热器换热温度由36度上升至38度,由此计算全年节省燃煤3494吨×380元/煤=1328000元以上全年节省成本573112+1328000=1901112元以上投资板式换热器及冷却塔费用为50万左右,除去成本,共节省1901112元-500000元=1401112元。

作者:丁长荣 单位:江西晶昊盐化有限公司


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